LYWS冷却塔优化改造节能技术 1、改造方案 对冷却塔填料和冷凝水密度进行优化配置; (1)填料选用目前先进的传热**的聚氯乙烯塑料制成的S波形填料; (2)喷头采用TP-2型反射喷头,喷头数量和喷嘴直径取决于淋水密度; (3)填料高度布置:在不同的半径上采用不同的填料高度,高度的确定采用数值分析和经验数据相结合的方式。 (4)淋水密度选择:不同半径上采用不同的淋水密度。如在0-12米圆形内,选择密度为1.6kg/m2?S;在12-24米圆环内,选择密度2.2kg/m2?S;在24-34米圆环内选择密度kg/m2?S。 2、改造效果 该项目目前已在300MW、600MW、1000MW机组冷却塔应用,改造后循环冷却水温下降了约2~3℃,这和供电煤耗下降预计约2.0-3.0g/KW?h。 预期带来的经济效益 众所周知,冷却塔在火力发电厂循环水供应系统中是不可分割的工艺设备,基本设备的经济指标在很大程度上取决于设计和运行的冷却设备。在其他同等条件下,夏季冷却塔冷却水温度每增加1℃,煤耗平均增加1-2g/kwh。采用LYWS冷却塔优化节能改造新技术,对冷却塔进行改造,投资只有通流部分改造的十分之一左右,将会给发电企业带来较高的直接经济效益。在通常情况下,循环水的温度每降低1℃,可使机组真空提高400Pa-500Pa。使机组发电煤耗下降1.0-1.5克/千瓦时。经初步调查和计算在原有的标准的冷却塔上采用LYWS冷却塔优化节能改造新技术后,一般可使循环水温度降低2-3℃以上。可使机组发电煤耗下降2.0-3.0克/千瓦时.于300MW机组和600MW机组低压通流部分改造后所取得的经济效益基本相当。但投资确远小于上述机组通流部分改造的投资,一般仅为上述机组通流部分改造投资的十分之一左右。 经济效益对比 机组容量 200MW 300MW 600MW 1000MW 循环水温降低值 较低1.3℃ 较高4℃ 较低1.3℃ 较高4℃ 较低1.3℃ 较高4℃ 较低1.3℃ 较高4℃ 年可节省标煤 2800吨 8640吨 3980吨 12250吨 7488吨 23000吨 15000吨 42000吨 年节煤效益 280万元 864万元 398万元 1225万元 748.8万元 2300万元 1500万元 4200万元 其它经济效益 由于冷却塔的效率可提高9%-35%,使得喷溅装置和淋水装置的热负荷降低,增加了他们的使用寿命,延长了更换周期,减少了维护成本和工人工作量,可获得**的社会效益和环保效益。降低蒸发损耗、大量节约水资源节水率50%以上。 技术展望 LYWS冷却塔优化节能改造新技术开辟了提高冷却塔换热效率的新途径,能够使循环水温度平均下降2-3℃以上,在南方较热的地区,循环水温度可下降更多,年平均气温越高的地区,效果越明显,同时经济效益也更加显着。投资仅仅为汽轮机通流部分改造的十分之一左右。提高发电机组效率的技术手段已经广泛采用,如通流改造等,要想进一步提**,需要在其他方面进行探索;特别是随着**变暖,凝气器真空度影响机组效率问题将日益**,具有普遍性。通过降低循环冷却水温度提高真空进行提高机组效率方面,本技术具有*到优势,同时具有节约水资源、*维护、投资回收*、平均气温越高的地区,效果越为明显等特点。是一项火力发电机组技能降耗、降低发电成本的**项目,必将在电力系统得到广泛的应用。